November 12, 2024
1, Konstruktion und Betriebsprinzip
1.1 Einführung in den Logix 3200MD Positionierer
Der Logix 3200MD Digital Positioner ist ein zweisprungiger, 4-20 mA Eingangs-Digitalventil-Positioner, der über die lokale Benutzeroberfläche konfiguriert werden kann.Der Positioner kann über die lokale Benutzeroberfläche konfiguriert werdenDie Logix 3200MD nutzt das HART-Protokoll, das eine bidirektionale Fernkommunikation über den Positionierer ermöglicht.Der Logix 3200MD-Positionierer kann auf gerade oder drehbare Schlag-Doppelwirkungs- und Einwirkungsantriebe montiert werdenDer Positionierer wird ausschließlich durch ein Eingangssignal von 4 bis 20 mA angetrieben.
1.2 Funktionsprinzip des Positionierers
Angenommen, die Vorrichtung ist wie folgt konfiguriert: Die Vorrichtung ist eine analoge Befehlquelle; die Ventilabweichung ist null, das Ausgangssignal ist 12 mA; die Schleife ist kalibriert: 4 mA = 0% Befehl,20 mA = 100% BefehlDer Antrieb ist zylinderförmig und der Positionierer ist luftöffnet.
Unter den oben genannten Bedingungen entspricht 12 mA 50% der Befehlquelle. Benutzerdefinierte Anpassung ist deaktiviert, so dass Befehlquellen zu Steuerbefehlen 1 werden:1Da es keine Abweichung gibt, befindet sich die Stammposition ebenfalls in der 50%-Position.Das Schieberöhrchen befindet sich in einer Zwischenposition, die den Auf- und Abdruck auf dem Kolben im Aktor ausgleichtDies wird häufig als Null- oder ausgewogene Spulenposition bezeichnet. Angenommen, das Eingangssignal ändert sich von 12 mA auf 16 mA. Der Positionierer scheint daher 75% der kommandierten Quelle zu sein.Für eine lineare Eigenschaftskurve, wird der Steuerbefehl zu 75%. Gibt die Abweichung zwischen dem Steuerbefehl und der Spulenposition an: Abweichung = 75% - 50% = +25%, wobei 50% die aktuelle Spulenposition anzeigt.Mit dieser positiven Abweichung, sendet der Steueralgorithmus ein Signal, um die Schieberventilspule von ihrer aktuellen Position nach oben zu bewegen.Die nach oben gerichtete Bewegung der Schieberventilspule versorgt den Unterteil des Aktoren mit Luft und entlässt die Luft von der Oberseite des AktorenDieser neue Differenzdruck bewirkt, daß sich der Ventilstamm 75% seiner vorgesehenen Position bewegt.Die Steuerung Algorithmus beginnt, die Spulenöffnung des Gleitventils zu reduzierenDieser Prozess wird fortgesetzt, bis die Abweichung Null wird. An diesem Punkt kehrt die Spule zu Null oder Gleichgewicht zurück. Die Spule hört auf zu bewegen und erreicht eine vorgegebene Position.Lassen Sie uns nun einen weiteren wichtigen Parameter diskutierenWie in Abbildung 2 gezeigt, addiert der Ausgang des Steuerungsalgorithmus eine Zahl, die als innerer Schleifeverschiebung bezeichnet wird.Um die Gleitventilspule eine Null- oder Gleichgewichtsposition zu halten, muss der Steueralgorithmus einen nicht nullartigen Slip-Ventil-Spulenbefehl ausgeben.Der Wert dieser Zahl entspricht dem des Signals, das an den Positionsregler der Schieberöhrenrolle gesendet werden muss, um ihn ohne Abweichung in die Nullposition zu bringen.Dieser Parameter ist wichtig für eine ordnungsgemäße Steuerung und wird während des Schlagkalibriervorgangs automatisch optimiert und eingestellt.
2,Kalibrierungsmethode und -verfahren
1, QUICK-CAL-Taste und ↑ und ↓ drei Tasten gleichzeitig, drücken und halten Sie drei wunderbare Uhr, der Dioden-Zustand gelb-grün-rot-rot, zu diesem Zeitpunkt, die drei Tasten freigeben,Sie können ↑ und ↓ für Ventilwechselvorgänge verwenden. Drücken Sie die Schaltfläche QUICK-CAL, um den manuellen Betrieb zu beenden und den automatischen Zustand wiederherzustellen.
2, wird zunächst DIP-Schalter auf Jog-Position einstellen, kann der Benutzer nur manuell den vollen Bereich, kann nicht auf vollständig geschlossenen Position eingestellt werden,die vollständig geschlossene Ventilposition für den Standardzustand. Wenn der DIP-Schalter auf Jog-Position gesetzt ist, ist der Status der Diode des Positionierers gelb-rot-rot-grün.Der Benutzer verwendet dann die Jog-Taste ↑ ↓ manuell das Ventil auf die gewünschte 100% einstellen, wenn das Ventil eingesetzt ist, gleichzeitig die Tasten ↑ und ↓ gedrückt wird, wird das Ventil automatisch eingestellt,und so die Diode nach dem Ende der Einstellung des Zustands der Diode zurück zu den gelb-rot-rot-grün, und dann wieder auf 100% der Einstellung eingestellt ist, ist die Einstellung abgeschlossen.Nach Abschluss der Anpassung, wird der Status der Diode grün angezeigt, das bedeutet, dass die manuelle Inbetriebnahme abgeschlossen ist und der Positionierer normal ist.
HINWEIS: Bei einer Schnellkalibrierung kann das Ventil plötzlich aktiviert werden.Informieren Sie das zuständige Personal über den möglichen Betrieb des Ventils, um Verletzungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Ventil vollständig isoliert ist.
3, Liste der internen Parameter des Positionierers
GGGG Normalbetrieb - analoger Befehlmodus
GGGY Enge Abschaltung ((MPC) aktiv
GGYG Digitaler Befehlmodus
GGYR-Initialisierung
GGRG Zyklusgrenze überschritten (Benutzer-Einstellung)
GGRY Überschreitung der Reisebeschränkung (Benutzer-Set)
GYYR Unterer Soft-Stop erreicht (Benutzer-Set)
GYRY Oberer Soft Stop erreicht (Benutzer-Set)
GYRR Squawk-Modus (Benutzer-Set)
GRGR Piezo Steuerspannung niedrig
GRYR Unteren Positionsbericht (Benutzer-Einstellung)
GRRY Alarm für die obere Position (Benutzer-Set)
YGYG-Signaturprüfung bei Progerss
YGRR-Lokalem Jogging-Befehlmodus
Im Gange befindet sich die Kalibrierung der YYGR-Pessure
Kalibrierung der Schleife YYYG in Progerss
YYYY-Lokale Benutzeroberfläche deaktiviert
Laufende Kalibrierung der YRGG-Strecke
YRGR-Rückkopplung während der Kalibrierung instabil
YRYG-Einstellung IL verschoben während der Kalibrierung
YRYY keine Rückkopplungsbewegung während der Kalibrierung
Rückkopplung JJJR 0% außerhalb des Bereichs
YRRG Warte-Anpassung auf volle offene Position
YRRY-Feedback 100% außerhalb der Reichweite
YRRR-Rückkopplungsspanne zu klein
RGYY-Druckmessung außerhalb des Bereichs
RGYR Verlust des Versorgungsdrucks
Warnung über die Abweichung von der RGRR-Position (Benutzer-Set)
RYGG-Fabrikrücksetzungszustand-Wiekalibrierung
RYYY-Pneumatisches Relais-Stand Alarm
RRGG-Hundeuhr-Timer-Timeout
RRYG-Warnung für die innere Temperatur
RRYY Piezo-Voltungsfehler
RRYR-Shunt-Vollage-Verweis
RRRY nv ram Prüfsumme Fehler
RRRR-Position und Alarmierung
4, die Notfallbehandlung bei Ausfall der entsprechenden Steuerungskomponenten der Gasquelle.
1、Leckage von Gasleitungsverbindungen mit Luftquelle
A: Bei Bedarf wird die Dichtung oder die Klemmverstärkung durch das in die Verbindungen eingewickelte Rohstoffband ersetzt.
2、Gasquellendruckmessgerät beschädigt
A: Ersatz des geeigneten Druckmessers, die Druckmesserschlüsse, die mit Rohstoffband verpackt sind, um Luftlecks der Gasquelle zu verhindern.
3、Gasquelle Filterdruckminder ist kein Gas, kein Leck oder keine Beschädigung
Filterdruckreduktor für Abwasser, beobachten, ob es verstopft ist oder keine Luftquelle; ziehen Sie das Leck; wenn der Filterdruckreduktor nicht repariert werden kann Schaden, um die neuen Ersatzteile zu ersetzen.
4、Positionerprobleme können direkt durch einen Positioner oder durch einen dem Ventil entsprechenden Ersatzvergaser für die gegenseitige Verwendung ersetzt werden.